8月14日,由企業(yè)發(fā)展部主任朱志和王玲帶領(lǐng)干冰膨脹工藝技術(shù)攻關(guān)QC小組發(fā)布人員錢啟福、章云梅、楊妍參加在北京平谷召開的全國煙草工業(yè)第十八屆優(yōu)秀QC成果發(fā)布會(huì),經(jīng)過兩天緊張急烈的角逐,“提高膨脹煙絲出絲率” QC成果從44個(gè)參賽的優(yōu)秀QC成果中脫穎而出,獲得本次QC成果發(fā)布會(huì)的一等獎(jiǎng)。
在2007年5月份云南煙草工業(yè)第四次優(yōu)秀QC成果發(fā)布會(huì)上,一部一車間《提高膨脹煙絲出絲率》QC 成果榮獲云南煙草工業(yè)第四次QC成果發(fā)布一等獎(jiǎng);經(jīng)省公司推薦到國家局參加全國煙草工業(yè)第十八屆優(yōu)秀QC成果發(fā)布,在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持,小組成員的共同努力和參加發(fā)布人員精心準(zhǔn)備,昆煙的 QC成果最終榮獲全國煙草工業(yè)系統(tǒng)QC成果一等獎(jiǎng)。
“持續(xù)改進(jìn),追求質(zhì)量零缺陷,提質(zhì)降耗”一直是紅云集團(tuán)質(zhì)量管理的根本理念。昆煙是紅云集團(tuán)的核心企業(yè),廠領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)管理部和各級部門十分重視技術(shù)創(chuàng)新和QC活動(dòng)的開展工作, QC活動(dòng)作為職工參與質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要活動(dòng),得到廠領(lǐng)導(dǎo)和全廠各部門的高度重視,充分體現(xiàn)了全員全過程質(zhì)量控制的質(zhì)量管理念。
在干冰膨脹煙絲生產(chǎn)線煙絲膨脹過程中,耐加工性低,后續(xù)加工過程(冷卻、滾筒加濕回潮、加香、出柜)中造碎和消耗較大。提高膨脹煙絲出絲率一直以來是干冰生產(chǎn)線努力的方向和提高質(zhì)量水平的目標(biāo),干冰車間高度重視,故確定本次QC活動(dòng)的課題為《提高膨脹煙絲出絲率》。
針對二氧化碳膨脹煙絲出絲率低的問題,一車間組織較強(qiáng)的技術(shù)力量成立QC小組,開展提高膨脹煙絲出絲率的技術(shù)攻關(guān)活動(dòng)。首先對加工過程控制參數(shù)調(diào)試優(yōu)化后,浸漬松散過程的造碎得到明顯降低,膨脹后煙絲水份相應(yīng)增加,但膨脹后煙絲水份只能達(dá)到4—6%,再回潮造碎依然較大,通過增加預(yù)回潮噴嘴,將預(yù)回潮水份增加到了9—10%,再回潮造碎得到明顯降低。
煙絲膨脹過程是在封閉的膨脹柱內(nèi)進(jìn)行,無法對膨脹柱內(nèi)壁進(jìn)行日常保養(yǎng),膨脹柱運(yùn)行時(shí)間較長后,內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重,在目前生產(chǎn)的條件下,生產(chǎn)間隙時(shí)間較長,冷熱溫差較大的情況下內(nèi)壁鍋垢容易脫落,行成較嚴(yán)重的鍋垢污染料頭。對生產(chǎn)的每批次(每批次按5000kg投料計(jì)算)煙絲進(jìn)行統(tǒng)計(jì),被鍋垢污的染料頭高達(dá)50—100kg, 被鍋垢污染的料頭人工無法清揀,只能作報(bào)廢處理,浪費(fèi)較大。
在保證膨脹煙絲的填充能力和耐加工性的工藝水平下,降低膨脹溫度后,結(jié)塊較大的冰團(tuán)煙絲不易膨化,未膨化冰團(tuán)煙絲人工清揀不徹底,混入成品膨脹煙絲中,自然膨化后容易產(chǎn)生局部霉變和水份不均勻(未膨化冰團(tuán)煙絲自然膨化后水份在18—21%)。當(dāng)膨脹煙絲摻配到卷煙中易產(chǎn)生黃斑煙。為了很好解決因鍋垢、冰團(tuán)煙絲、梗簽帶來的質(zhì)量問題,2005年底至2006年初干冰車間匯同設(shè)備部和技術(shù)中心相關(guān)人員共同到曲煙參觀學(xué)習(xí),一致認(rèn)為加裝就地風(fēng)選對提高膨脹煙絲質(zhì)量、降低消耗和消除質(zhì)量隱患大有好處,車間立即向設(shè)備部提交了相關(guān)報(bào)告及設(shè)備改造方案,由設(shè)備部組織技術(shù)中心、生產(chǎn)管理部、企業(yè)管理部、生產(chǎn)一部、生產(chǎn)一部一車間等部門對加裝就地風(fēng)和加香與再回潮合并兩項(xiàng)技術(shù)改造進(jìn)行論證立項(xiàng)審批后。在2006年“五.一”假期設(shè)備部和車間共同組織實(shí)施,改造后效果良好,鍋垢和冰團(tuán)煙絲已被全部剔除。只有少量梗簽不能剔除,膨脹煙絲的出絲率同時(shí)得到提高,此次技改為今后膨脹煙絲柔性加工工藝進(jìn)一步改進(jìn)提供了條件。
此次QC活動(dòng)從加工參數(shù)和設(shè)備兩方面入手,很好的解決了膨脹煙絲出絲率低的問題,質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)任重道遠(yuǎn),在廠領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下,一車間將加倍努力,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),再接再厲,深入推進(jìn)QC活動(dòng),為創(chuàng)造紅云美好的明天努力工作。